Kort
rapport om studieturen til Dyrøy 27 03 08. Første stopp var på Bardufoss planteskole
hvor vi så på forsøket med
”lagring av ukvistet virke av
bjørk og older, med og uten tildekking med gråpapp”. Typen papp var av en annen og lettere type enn den
som ble brukt på Dokka. Pappen på Bardufoss kan beskrives som ” 2 lag
gråpapir med et lag glassfibernett imellom.” Altså temmelig lett å rive
over med fingrene og neppe særlig forskjellig fra lettpressenning i
egenskaper. Forsøket blir utført av profesjonelle forskere, og det blir gjort
parallelle forsøk på flere steder i landet. Resultatene blir svært
interessante for oss i NTBio, sida vi skal prøve oss uten lagerbygning.
Virke var
lagret med kvistene på og det var topp og stammer om hverandre. Stabelen
virket forbausende kompakt til at det var ukvistet. Det var ikke føket
snø inn i stabelen, heller ikke på de stablene som var
udekket. Snødekket på toppen var ca Neste stopp var på Bardufoss flystasjon hvor vi så
en selvgående flishogger. Hoggeren veide 25 tonn og kostet mellom 4 og 5
millioner kr. Den besto av en Valmet lassbærer med Virket som
ble fliset var mest ukvistet bjørk (rundt Til slutt kom vi til Brøstadbotn i Dyrøy hvor vi så
på en av pionerbedriftene i Troms innen biovarme. Mottakelsen var
overveldende med to forelesere, bevertning, lysbilder og befaring. Håvard Ås-Hansen, ga inntrykk av å være en ildsjel med
pågangsmot, handlekraft, visjoner og gode kontakter inn i maktens
korridorer. Han hadde elektroingeniør utdannelse og la vel så mye vekt
på skaperglede som forretning. Meget interessant person. Anlegget som var på 1000 kw hadde uventa store
bygningsmessige dimensjoner. Fyrrom og kjele (Justen) var av samme
fysiske størrelse som på Dokka. Den underjordiske betongsiloen var på
Det undertegnede var mest spent på var systemet med
vending av flisa under tørking. Det var ikke noen tekniske finurligheter
knyttet til dette. Det ble fortalt at flisa ble ganske enkelt skyvet i hauger med
snøskuffe, og etter en tid skyvet ut i lag eller hauger på nytt.
Resultater av denne prosessen kom ikke klart fram, annet enn at det
”gauset fukt” av flisa når den ble snudd. Til dette forsøket hadde selskapet fått en støtte
på kr 800 000,-. Lageret
hadde asfalt golv og besto av plastduk over stålbuer. Arealet vites
ikke,
NB!
interessant
Lageret var da vi besøkte det gått tomt for flis. Det var derfor kjøpt inn bjørkeved som Allskog hadde liggende lokalt lagret i området. Dette hadde ligget utildekket i lunner i 2 år. Dette ble fliset daglig etter behov – med andre ord det opplegget som er aktuelt for oss. Det ble tatt fuktighets målinger av flisa som viste rund 25% fukt.
Selskapets maskinpark besto av: 3 traktorer!!
Valtra 190, 160 og en tredje lignende. Fliseren var av merket Junkkari HJ 500
kr. 325.000 levert
Andslimoen. Lassbærer, brukt Hogstmaskin, brukt Tilhenger Wecmann 12, med kornkarmer |